华冶公司多方位开源节流降成本
发布日期:2015-05-11    
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    二季度以来,华冶公司从节能减排、生产工序优化及科技创新、小改小革等方面,多方位开源节流降本增效。


节能减排节约费用108万余元


    按照2015年节能减排项目计划,华冶公司本着降本增效求生存的理念,在去年的基础上继续对的电网进行改造。目前陆续完成了铆焊作业区、金工一区、装配作业区、托辊作业区等作业区及生活区的电气线路的改造项目,预计年可节约电费约108万元。
    同时,华冶公司积极推行清洁生产,加大对生活污水治理力度,目前设备安装基本结束,食堂隔油池污水处理设备进水渠道正在开挖,项目的开展将进一步促进华冶公司绿色持续发展上新台阶。


将降成本落到生产工序优化上


    华冶公司还通过轧辊分厂生产环节合理调整节能降本,一是把冶炼轧辊与冶炼钢球穿插进行,使两种产品的生产都能得到保障。二是充分利用电炉余温,减少铁水的融化时间,加快了冶炼过程并降低电耗。三是对人员的作息时间进行调整,实行分班作业,做到人休设备不休,提高设备的利用率和产量。


小改小革系统降本


    华冶公司技术质量部和冶金分厂密切配合,对其部分产品生产工艺进行了改进。龙钢备件辊子装配中,所用的轴承座原图设计是80mm的厚板,中间加工轴承孔。因为考虑到这批产品数量大,按此方案加工比较浪费材料。技术质量部对此方案进行了优化设计。将原方案改为:直径250mm,壁厚60mm的无缝管和厚度为16mm的板材组合焊接。不仅提高了材料利用率,同时又保证打压和使用要求。
    汉钢滚筒,轴承座装配所用透盖和闷盖、滚筒轮毂原设计为铸钢件,但因产品数量有限,且铸件工期长,铸件加工余量大,增加产品制造成本,技术质量部对产品制造工艺进行改进,将铸件改为板材加工。将原透盖改为透盖加隔圈的组装方法,既完全满足了装配尺寸要求,又满足使用要求,保证了供货期。
    华冶公司一次次工艺改进小改小革的尝试和探索,进一步树立了华冶公司技术革新、工艺改进,系统降低生产成本的信心和决心。(庞群英  武云霞 贾华锋 张燕)